如何解決酸性鍍銅槽液生產(chǎn)質(zhì)量問題
發(fā)布時間:2013-06-28 00:00:00 點擊率: 發(fā)布人:酸性鍍銅槽液生產(chǎn)一段時間后,積驟的有機雜質(zhì)增多,輕則鍍層質(zhì)量下降,重則鍍層不合格。按常規(guī)處理方法是:加雙氧水→活性碳吸附→沉淀→過濾。但每次處理后,總是產(chǎn)生下列質(zhì)量問題:
1.在赫爾槽的樣板上,低電流密度區(qū)鍍層呈暗色、無光;靠近該區(qū)域的鍍層半光亮,并有暗色條紋。當加入適量的光亮劑后,情況即有好轉(zhuǎn)。
2.處理后按工藝配方加入光亮劑,不能達到予期效果。
經(jīng)分析,原因在于處理時,人們總喜歡加入過量的雙氧水,這樣似乎保險些,但多余的雙氧水仍留在槽液中,處理后如直接電鍍,極易造成上述質(zhì)量問題。這是由于雙氧水的還原電位比銅離子和氫離子正得多,它首先在陰極上還原,干擾了銅層的正常沉積,此外多余的雙氧水也會消耗新添加的光亮劑。這就是上述故障的原因。
防止辦法:
1.處理時,加入雙氧水后,使槽溫逐漸升至60℃,充分攪拌1小時,再邊攪拌邊加入計算量的活性碳,這時,多余的雙氧水因受熱分解而耗掉。
2.處理過的槽液,先電解1小時,這樣能有效地消除槽液中多余的雙氧水。然后按工藝配方加入光亮劑,電解半小時后,即可生產(chǎn)。
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